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蘋果汁加工高濃度有機廢水的處理
青島某飲料有限公司主要加工生產(chǎn)蘋果汁,其廢水主要來自沖洗、粉碎、榨汁等工序,水量約為 1000 m3/d,廢水中含有大量的碎果屑、果膠,具有有機物濃度高,SS高,pH值低,水質(zhì)變化大等特點。本著投資省,技術可靠,運行穩(wěn)定的原則,確定采用以水解酸化十接觸氧化為主體的生化處理工藝。該工程2001年建成,2002年調(diào)試運行成功。運行1年多來,出水水質(zhì)穩(wěn)定,管理簡便,從根本上解決了生產(chǎn)廢水對環(huán)境的污染。
1 原水水質(zhì)、水且和處理后水質(zhì)
1.1 原水水量
根據(jù)公司提供的資料,該工程設計水量為1000 m3/d 。
1.2 原水水質(zhì)
該公司廢水主要來自沖洗、粉碎、榨汁工序,污水可生化性較高。根據(jù)環(huán)保部門要求,處理后水質(zhì)滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-96)中的二級標準。原水水質(zhì)和處理后水質(zhì)見表1。
表1 原水水質(zhì)及處理后水質(zhì)
項目 | ρ(CODCr)/(mg·L-1) | ρ(BOD5)/(mg·L-1) | ρ(SS)/(mg·L-1) | pH值 |
原水水質(zhì) | ≤8000 | ≤4800 | ≤6000 | 4~8 |
出水水質(zhì) | <150 | <30 | <150 | 6~9 |
2 廢水處理工藝流程
2.1 工藝流程
本工程采用水解酸化+接觸氧化為主體的生化處理工藝,流程如圖1[1]:
2.2 工藝流程說明
①格柵:污水中含有大量漂浮物和懸浮物,為減少后續(xù)處理單元的負荷,設計粗細兩道格柵,保證后續(xù)處理構筑物正常運行。
②預曝氣調(diào)節(jié)池:由于生產(chǎn)車間污水排放水質(zhì)、水量變化大,因此需設調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量。在池內(nèi)投加 NaOH,調(diào)節(jié) pH值。本工程采用預曝氣調(diào)節(jié)池,可以防止細微的果屑發(fā)酵,對有機物也有一定的去除率。
③提升泵:預曝氣調(diào)節(jié)池內(nèi)水位較低,且變化較大,因此池內(nèi)設污水提升泵,使污水流到后續(xù)的構筑物中進行處理,提升泵采用WQ潛污泵,l用1備。
④初沉池:采用平流式沉淀池,進一步沉淀微細果屬及懸浮物,以保證后續(xù)處理構筑物的正常運行。
?、菟馑峄?/span>[2]:利用兼氧菌將大分子有機物轉化為易好氧生物降解的小分子有機物,降低CODcr濃度,減輕后續(xù)好氧處理負荷。池內(nèi)設置彈性填料,分段加密懸掛。正常運行后,CODcr去除率45%,運行相當穩(wěn)定。運行時采用間歇曝氣,間隔時間8h,每次曝氣時間 5~10 min。水解酸化出水在進接觸氧化池前,利用自動投藥泵投加NaOH溶液,調(diào)節(jié)pH值調(diào)至6~8。
?、藿佑|氧化池[3]:本工藝采用兩級接觸氧化,池內(nèi)安裝彈性填料,一級接觸氧化池采用散流式曝氣器,二級接觸氧化池采用微孔曝氣器。
?、叨脸?/span>[4]:采用平流式沉淀池,沉淀分離接觸氧化池出水中脫落的生物膜,減少后續(xù)氣浮池加藥量,降低運行成本。
2.3 主要構筑物及其工藝參數(shù)
主要構筑物及其工藝參數(shù)見表2。
表2 主要構筑物及其工藝參數(shù)
構筑物 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 設計及運行參數(shù) |
格柵 | 粗格柵、細格柵 | 各1套 | 粗格柵:10 mm柵隙,細格柵:3 mm 柵隙 |
預臨氣調(diào)節(jié)池 | 鋼砼18.0m × 7.5m ×4.0m | 1座 | 停留時間 10 h,氣水比10:1 |
提升泵 | WQ50-10—3 | 2臺 | Q= 50 m3/h,H= 10m,P=kW |
初沉池 | 鋼砼 10.9m × 3.1 m ×4.0 m | 1座 | 停留時間2h,有效水深:3.5 m |
水解酸化池 | 鋼砼 26m × 10.75 m ×5.0 m | 1座 | 停留時間40 h,有效水深:4.6m |
接觸氧化池 | 鋼砼 16m × 10.75m ×5 m,12.3m × 8.5m × 5m | 2座 | 設計負荷為 1.4 kg[BOD5]/(d·m3 填料), |
二沉池 | 鋼砼 10.9 m × 3.l m ×4.0 m | 1座 | 停留時間2h,有效水深:3.5m |
氣浮機 | 部分溶氣氣浮 | 1臺 | 表面負荷 3.2 m3/(m2·h),回流比40% |
污泥濃縮池 | 鋼砼 5m ×5 m ×4.0 m | 1座 | 濃縮時間 12 h |
3 調(diào)試運行及處理效果
3.1 調(diào)試運行
為縮短調(diào)試時間,從城市污水處理廠引進200m3 好氧活性污泥,其中100 m3 投入水解酸化池,其余投人接觸氧化池。調(diào)試期間間歇進水,進水量逐步加大,從l/4到全部進水,每日排出池內(nèi)上清液。調(diào)試期間,嚴格控制pH值以及營養(yǎng)鹽,進入水解酸化池pH值控制在7~8左右,進入接觸氧化池pH值控制在6~8,在初沉池中投加尿素和磷酸二鉸,以彌補果汁在廢水中氮和磷元素的不足,投加量按m(COD):m(N):m(P)=200 :5:1計算。由于工程的調(diào)試時間在夏季,因而相對于冬季調(diào)試時間大大縮短,接種 15 d后接觸氧化池掛膜明顯,l月后酸化池掛膜成功。又經(jīng)過 20 d調(diào)試運行,污水處理系統(tǒng)進人正常運行狀態(tài),處理效果穩(wěn)定。調(diào)試周期共 50 d。
調(diào)試運行經(jīng)驗:在調(diào)試前期,由于生物膜未生長完全,水解酸化及接觸氧化池達不到相應的設計負荷,原水濃度又很高,生化填料很不容易掛膜。因此采用污泥回流,起到了稀釋的作用,有利于掛膜。另外,在調(diào)試以及運行階段,我們加強了格柵的清渣工作。果汁加工廢水的特點是廢水含有大量的碎果屑、果肉、果膠等物質(zhì),這些物質(zhì)對于后續(xù)處理構筑物有非常不利的影響。針對這種情況,我們在生產(chǎn)車間廢水出口處增加了一道格柵,并請廠家對生產(chǎn)工藝進行了改進,從而降低了原水的SS。
3.2 各構筑物處理效果
表3是根據(jù)長期觀測的平均結果。
表3 各構筑物處理效果
單元 | ρ(CODcr)/(mg·L-1) | ρ(SS)/(mg·L-1) | ||||
進口 | 出口 | 去除率/% | 進口 | 出口 | 去除率/% | |
格柵 | 8000 | 7600 | 5 | 5000 | 3900 | 30 |
曝氣調(diào)節(jié)池 | 7600 | 7200 | 5 | 3900 | 3500 | 8 |
初沉池 | 7200 | 6900 | 3.8 | 3500 | 2000 | 30 |
水解酸化池 | 6900 | 3700 | 40 | 2000 | 460 | 31 |
一級接觸氧化池 | 3700 | 860 | 36 | 460 | 530 | |
二級接觸氧化池 | 860 | 170 | 8.6 | 530 | 480 | |
二沉池 | 170 | 150 | 0.25 | 480 | 230 | 5 |
氣浮 | 150 | 115 | 0.44 | 230 | 85 | 2.9 |
3.3 最終處理效果
本設計采用水解一好氧生物處理工藝,克服了處理高濃度有機廢水采用厭氧處理工藝時,要求設備密封嚴格、操作管理復雜等問題。其出水水質(zhì)如表4,達到了規(guī)定的排放標準。通過系統(tǒng)1年多來的運行表明,該工藝產(chǎn)泥量少,泥餅不含有毒物質(zhì),可直接用做肥料。
表4 水質(zhì)檢測結果
項目 | 原水平均值 | 氣浮池出水平均值 | 去除率/% |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) | 8000 | 128 | 98.4 |
ρ(BOD5)/(mg·L-1) | 4800 | 28 | 99.4 |
ρ(SS)/(mg·L-1) | 5000 | 85 | 98.3 |
PH值 | 4-6 | 6-8 |
4 主要技術經(jīng)濟參數(shù)
主要技術經(jīng)濟參數(shù)見表5。
表5 主要技術經(jīng)濟參數(shù)
項目 | 數(shù)量 | 備注 |
占地/m2 | 1650 | |
裝機容量/kW | 84 | 常開為 68 kw |
總投資/萬元 | 230 | 不含三通一平 |
運行電費/元 | 0.67 | 處理每m3廢水的電費 |
人員工資/元 | 600 | 污水站4人月工資 |
5 結論
?、籴槍μO果汁加工產(chǎn)生的高濃度有機廢水,采用水解酸化+接觸氧化處理工藝,不僅能有效的去除廢水中的有機物、懸浮物,而且運行可靠,管理方便,處理效果好。
②水解酸化工藝能耗低,耐沖擊負荷能力強,運行穩(wěn)定。
?、郾竟こ虒嵤┖螅Wo了環(huán)境,解決了企業(yè)的后顧之憂,具有顯著的社會效益和環(huán)境效益。
④最后加入MBR膜片(PP聚丙烯MBR膜組件或PVDF材質(zhì)的MBR膜組件)分離技術達到水二次利用的效果